美國路易斯安那州的Sonat勘探開發(fā)公司的油氣生產(chǎn)設施發(fā)生一起災難性的容器失效和火災事故
一、事故簡介
2.1 Sonat公司 圖2:原油分離流程簡圖 每一套油氣分離裝置都包括3臺串聯(lián)的分離器,設置多臺分離器的目的是最大化天然氣回收量。一級分離器和二級分離器的最大允許操作壓力分別是9.9MPa和3.4MPa,當壓力超過其最大允許操作壓力時會啟動位于分離器頂部的泄壓閥。一級分離器和二級分離器的實際操作壓力稍低,分別為6.2MPa和1.6MPa。三級分離器(雖然Sonat公司將這個失效的容器稱作“蒸汽回收塔”或“儲罐”,但是CSB調(diào)查組認為該容器實際上符合油氣分離器的定義,稱其為三級分離器的原因是它位于一級分離器和二級分離器的下游)的最大允許操作壓力為常壓,也是正常運行時的壓力。由于物料通過一系列分離器時壓力下降,物料中天然氣的溶解度隨之降低,分離回收的天然氣比例增大。 前兩級分離器設計是用于三相(油/氣/水)分離,而三級分離器設計是用于兩相(油/氣)分離。油井物料在前兩級分離器內(nèi)的停留時間足以實現(xiàn)油相和水相的重力分離,分離器出來的天然氣直接進入天然氣管線,生產(chǎn)水直接注入地層或者暫存在儲罐中。油相從一個分離器進入下一個分離器,最終進入儲罐,通過槽車運至煉油廠。天然氣經(jīng)壓縮后通過管線送到天然氣處理裝置。 測試裝置和量產(chǎn)裝置的三級分離器都是13.7m高,直徑為1.2m,如圖3所示。運行過程中,容器內(nèi)存料約為80%,油井物料從約10.7m高位置進入分離器,分離的油相從約1.0m高位置出來。殘余的天然氣從油相中出來并在分離器頂部聚集,通過壓縮機,然后與二級分離器出來的天然氣匯合。 圖3:三級分離器示意圖 3.1 事故發(fā)生前 1998年3月4日,Sonat公司計劃利用新建的量產(chǎn)分離裝置開始Temple24-1井的生產(chǎn)。在正式生產(chǎn)前,量產(chǎn)裝置的設備以及連接油井和設備的3200m長的管線需要進行吹掃,排出設備及管線內(nèi)的空氣。吹掃是油氣生產(chǎn)工藝中的常規(guī)操作,目的是降低可燃油氣造成的爆炸風險。在這次事故中,吹掃操作是通過使用其中的1口油井采出的高壓井流置換設備內(nèi)的空氣,被置換的空氣從一個敞開的儲罐孔口處釋放出來。當系統(tǒng)內(nèi)的空氣濃度足夠低時,設備將封閉,準備開始生產(chǎn)。 Sonat公司監(jiān)督?jīng)Q定通過2個階段執(zhí)行吹掃過程:(1)使用附近的Temple22-1井產(chǎn)流體吹掃量產(chǎn)裝置設備;(2)使用Temple24-1井產(chǎn)流體吹掃連接Temple24-1井和裝置的3200m長管線。每次吹掃都需要操作一系列的閥門。第一次吹掃操作(量產(chǎn)設備的吹掃)在事故當天的下午順利完成。 3.2 事故發(fā)生 量產(chǎn)裝置設備吹掃操作完成后,開始準備吹掃連接24-1井的3200m長管線。如圖4所示,他們的吹掃方案如下: 由24-1井至量產(chǎn)裝置(打開:閥1;關閉:閥23、閥24、閥26); 由量產(chǎn)裝置至儲罐,旁通分離器和原油冷卻器(打開:閥8、閥9、閥10、閥11、閥12、閥13,閥16;關閉:閥2、閥3、閥4、閥5、閥6、閥7、閥14、閥15); 經(jīng)過儲罐,從敞開的頂部孔口出去(打開:閥17、孔口21;關閉:閥18、閥19、孔口20) 圖4:最終的閥門設置方案 執(zhí)行這個吹掃方案,至少需要手動重置11個閥門,這個過程沒有書面操作程序和閥位檢查表。大部分閥門是手動操作的球閥,閥12是一個通過位于三級分離器內(nèi)部的液位計啟動的氣動閥門。該設備出現(xiàn)高液位時,會自動打開閥12,允許流體旁通分離器(在鄰近的手動球閥11和球閥13打開的情況下)。3月4日上午,操作人員斷開了連接閥12的儀表氣,導致之后閥12一直處于打開狀態(tài)。 當施工監(jiān)督和操作人員重置了上述閥門,管線吹掃操作開始進行。Sonat公司生產(chǎn)監(jiān)督和一名操作人員位于24-1井的附近,與施工監(jiān)督通過無線電保持溝通。下午5:10,生產(chǎn)監(jiān)督指揮操作人員打開閥22(位于油井下游的節(jié)流閥),引導流體進入3200長的管線。根據(jù)預測,初始井流將主要是天然氣,后期將是天然氣、油和水的多相混合物。Sonat施工監(jiān)督位于閥23附近,他打開了這個小閥門,使用移動式氧氣檢測儀測試排出氣體中的氧氣濃度,氧氣濃度的下降表示出吹掃操作的進度。 隨著吹掃操作的進行,根據(jù)監(jiān)測,閥23處的氧氣濃度開始下降,施工監(jiān)督關閉了閥23。他每隔幾分鐘打開閥23,繼續(xù)定期檢測氧氣濃度。下午6:00左右,根據(jù)壓力表27的顯示,閥22下游壓力約5.5MPa。下午6:10,施工監(jiān)督最終檢測到的氧氣濃度低于3%,表示吹掃過程已接近完成。隨后他乘坐汽車去檢查一個距離約90m遠的管線閥門的閥位,此時,之前在24-1井附近的生產(chǎn)監(jiān)督開始開車回裝置,指揮量產(chǎn)裝置的開車操作。 下午6:15左右,量產(chǎn)裝置的三級分離器發(fā)生災難性的失效,從破裂的分離器中泄漏出來的可燃氣體立即被點燃,在分離器位置上部形成巨大火球。位于分離器附近區(qū)域的4名操作人員當場死亡,1名距離分離器約60m的操作人員被爆炸沖擊波推出2m遠,施工監(jiān)督從汽車里出來時也受到輕傷。 一名幸存的承包商操作人員立即啟動應急關斷設備,自動關閉了正向測試裝置供料的22-1井。Sonat施工監(jiān)督立即使用無線電指揮操作人員關閉24-1井,并向Sonat生產(chǎn)監(jiān)督報告。施工監(jiān)督然后開車去關閉了天然氣計量管線閥門。雖然設備失效后24-1井很快被關斷,但是3200m長的管線內(nèi)還存有大量的高壓天然氣。天然氣持續(xù)從被破壞的管線中泄漏出來,嚴重阻礙了火災控制行動。應急人員最終于晚上9:47成功撲滅所有火災。 4.1 初始事件 根據(jù)事故后對現(xiàn)場情況的調(diào)查發(fā)現(xiàn),與計劃中的閥門設置情況不同的是,閥11和閥13實際上處于關閉狀態(tài)。在這兩個閥門關閉的情況下,吹掃氣不能按計劃排放到大氣中,如圖5所示。三級分離器沒有入口閥,導致設備出現(xiàn)超壓。事故發(fā)生前,節(jié)流閥下游壓力約5.5MPa。 圖5:閥門設置情況對比分析 三級分離器設計上只能用于常壓操作,吹掃氣形成的高壓突然導致容器發(fā)生災難性的失效,三級分離器破裂時有4名作業(yè)人員位于其12m范圍內(nèi)。 目前不能確定設備發(fā)生失效時的真實壓力,制造商針對分離器只在0.14MPa壓力下進行過測試。CSB調(diào)查組委托OakRidge國家實驗室對該分離器進行了理論研究,通過基于有限元方法的應力分析,發(fā)現(xiàn)當內(nèi)部壓力達到0.94MPa及以上時,分離器將發(fā)生失效。OakRidge國家實驗室進行另一次工程設計分析預測失效壓力約為1.4MPa,而事故后Sonat公司評估失效壓力為2.6MPa~2.8MPa。但是,所有這些評估數(shù)值都是基于設備的設計圖紙進行的,沒有考慮到實際情況下下材料、尺寸和焊接質(zhì)量等因素的影響。 同樣,閥11和閥13的關閉時間也不能完全確定。這兩個閥門在事故當天上午還處于打開狀態(tài),但是在下午早些時候(量產(chǎn)裝置分離器吹掃前)被關閉。在事故當天,這兩個閥門沒有被持續(xù)監(jiān)控。很可能在最終吹掃過程前這兩個閥門沒有按計劃被重新打開,并保持關閉狀態(tài),直到設備最終超壓失效?;蛘撸@兩個閥門可能在最終閥門設置時被打開了,只是后來又被手動關閉了。 4.2設備設計、安裝和操作 三級分離器設計和安裝方面存在的缺陷是導致此次事故的一個重要原因??赡鼙┞对诔瑝何kU(因為人為失誤或機械失效)情況下的設備應:a)設計上能承受超壓條件;或者b)安裝合適的泄壓系統(tǒng)。一套合適尺寸的泄壓系統(tǒng)本能夠阻止此次事故的發(fā)生。 API推薦標準規(guī)范涵蓋了不同類型油氣生產(chǎn)和煉化方面的應用。三級分離器符合ANSI/API12J-1992“油氣分離器規(guī)范”,該規(guī)范包括了關于油田類型的油氣分離器和油氣水分離器的設計、建造和出廠檢驗的最低要求,規(guī)范中要求所有的分離器(不考慮尺寸和壓力)都應安裝壓力保護設備,并根據(jù)ASME標準要求設置,分離器投入使用前應提供超壓保護措施。 API 521“壓力釋放和減壓系統(tǒng)指南”提供了更廣泛的指導要求,API521列出了設備需要考慮的一系列超壓場景,16個超壓場景的第1個就是“容器上的封閉出口”。 Sonat公司制定了自己的泄壓閥標準,建立了泄壓閥及附屬管線的規(guī)格、安裝、維護及測試的統(tǒng)一要求。標準要求:應根據(jù)良好的工程規(guī)范,考慮失效的可能性和失效后果,使用泄壓閥,API520可以作為泄壓閥和附屬管線安裝的指導規(guī)范。 Sonat公司把失效的設備稱作“蒸汽回收塔”,因此不屬于API關于分離器標準的范圍。Sonat公司把蒸汽回收塔歸類為儲罐。CSB調(diào)查組審查了這個問題,最終認為這個設備實際是一個分離器,因為: 設備只有一個天然氣和原油混合物的入口管線,但是有兩個獨立的天然氣和原油的出口管線,進行了兩相的分離; 設備設計上不是用于固定儲存原油的,相反,原油只是暫時儲存在設備中,然后持續(xù)流入真正的儲罐中; 設備在量產(chǎn)裝置內(nèi)的位置(在二級分離器和儲罐之間)符合低壓、兩相分離器的角色; ANSI/API12J-1992把分離器定義為:油田使用的用于把液相從氣體組分中除去的設備,分離器可以是兩相的或者三相的。 在量產(chǎn)裝置投產(chǎn)前,三級分離器本應根據(jù)API標準要求安裝一套泄壓系統(tǒng)。 另一個設計缺陷是三級分離器上游缺少入口切斷閥。這樣一個切斷閥本能夠把分離器與造成設備失效的高壓吹掃氣隔離開。三級分離器油相出口管線上的切斷閥(閥15)可以實現(xiàn)分離器和儲罐的隔離,而儲罐頂部的孔口是一個排空泄壓的可能途徑,但是事故發(fā)生時,閥15是關閉的。三級分離器還有一個去氣壓機的出口管線,進入氣壓機的多余物料會排入火炬放空。但是,氣相出口管線上也安裝了一個切斷閥(閥14),事故發(fā)生時,氣壓機處于停用狀態(tài),而且閥14處于關閉狀態(tài)。 4.3工程設計審查 Sonat公司在裝置的設計和建設過程中使用的是自己的工程師和咨詢師,Sonat公司聲稱其工程師都去了22-1井現(xiàn)場,不幸的是,這些人沒有發(fā)現(xiàn)蒸汽回收塔上的閥門錯誤問題。 Sonat公司在裝置開車前進行的一系列活動沒有形成有效的工程設計審查過程,一個有效的審查過程應包括至少一次在裝置設計過程中進行的書面危害分析。危害識別應提出需要進行設計變更,或者有書面的回復,說明識別出的危害未被處理的原因。這個過程需要不同專業(yè)人員(包括設計工程師、工藝工程師和裝置操作)的參與。設計審查過程本應提前發(fā)現(xiàn)并修正設計上的缺陷,包括缺少泄壓閥、閥位不正確和不符合分離器設計與安裝規(guī)范。在這起事故中,由于缺少正確的工程設計圖紙,設計審查過程沒有正確執(zhí)行。 4.4操作規(guī)程 Sonat公司的書面安全操作規(guī)程涵蓋了常規(guī)主題,例如進入受限空間、設備掛牌上鎖等。但是,對于油氣生產(chǎn)裝置,Sonat公司沒有制定書面的操作規(guī)程。Sonat公司表示更喜歡通過口頭指令培訓和指揮裝置操作。因此,操作人員沒有得到任何關于特定生產(chǎn)活動的書面操作規(guī)程,例如測井、裝置開車、設備吹掃和分離器操作等。設備操作的程序由有經(jīng)驗的操作人員口頭告知新員工。 書面的操作規(guī)程可以促進安全、高效的作業(yè),還可以降低人員失誤的可能性,避免造成事故。這套油氣生產(chǎn)裝置設置了很多手動操作的閥門,為了裝置的安全開車,必須正確設置閥門的狀態(tài)。對于非常規(guī)操作,例如裝置開車或吹掃,制定書面的操作規(guī)程是非常重要的。書面操作規(guī)程(包括檢查表、圖表、多個操作人員之間的信息反饋等)可以降低人員失誤的可能性,預防造成災難性的后果。 4.5員工培訓 Sonat公司的人員培訓項目包括三部分:特定作業(yè)培訓、月度內(nèi)部安全會議和外部培訓。特定作業(yè)培訓是員工學習生產(chǎn)裝置操作技術的最基本途徑,Sonat公司高級員工為新員工提供培訓。Sonat公司員工還參加每月的安全會議,包括安全培訓。每次參會的人員會被記錄。會上會分享學習近期發(fā)生的事故和關于風險溝通、泄壓閥和設備掛牌鎖定等主題的課程。另外,一些員工還會參加外部培訓課程,例如壓力容器操作、危險廢物操作和應急響應、急救等。 Sonat公司沒有建立特定作業(yè)培訓的評估程序,可能導致員工接受錯誤的、不安全和不完整的操作規(guī)程培訓,以及不理解傳遞給他們的信息。 4.6管理問題 如果Sonat公司油氣生產(chǎn)設施更好、更有效地遵循了過程安全管理原則或者好的工程實踐,這起事故是可以避免發(fā)生的。油氣生產(chǎn)設施需要處理大量的可燃和有毒物料。處理類似危險物料的設施(例如煉油廠)要符合OSHA過程安全管理標準(29CFR 1910.119)的要求,標準中的2個關鍵要素(工藝危害和書面操作規(guī)程)是Sonat公司事故暴露的兩個關鍵問題。 除了過程安全管理標準,還有許多其他關于良好過程安全實踐的信息,包括美國化工過程安全中心的出版書籍和美國石油學會的推薦標準規(guī)范。例如,API750涵蓋了過程安全的很多重要方面,包括工藝危害分析、工藝安全信息(包括工藝流程圖和PID)、書面操作規(guī)程、操作人員培訓和符合性審核等。 5.1根本原因 (1) Sonat公司管理層沒有向操作人員提供關于裝置開車和設備操作的書面操作規(guī)程。 在這起事故中,三級分離器被暴露在遠超其最高允許操作壓力的壓力下,導致設備發(fā)生災難性失效。在設施設計過程中,本應該進行正式的工程設計審查過程。Sonat公司在沒有工藝設備設計圖紙的情況下建造了生產(chǎn)設施。在沒有正確的工程設計圖紙的條件下,不能有效地進行設計審查,也不能進行有效的危害分析。 正式的設計審查和危害分析過程能提供更好的機會,分析可預見的與正常操作程序發(fā)生偏離時的后果,這一過程很可能識別出三級分離器發(fā)生災難性超壓的危險,發(fā)現(xiàn)設置泄壓系統(tǒng)的必要性。 (2) Sonat公司的工程規(guī)范沒有確??赡鼙┞对诔瑝何:l件下的設備得到泄壓裝置的充足保護。 發(fā)生失效的設備符合的兩相油氣分離器的定義,設計上應滿足相關的行業(yè)標準中關于壓力泄放的要求。例如,ANSI/API12J-1992“油氣分離器規(guī)范”要求分離器應安裝壓力泄放裝置。 5.2間接原因 (1) Sonat公司管理層沒有向操作人員提供關于裝置開車和設備操作的書面操作規(guī)程。 裝置運行的每個階段都應制定相應的書面操作規(guī)程,針對吹掃作業(yè),應采用書面檢查表和圖表驗證各個閥門閥位設置的正確。 (1)Sonat公司應根據(jù)良好工程實踐,針對所有的油氣生產(chǎn)設施開展正式的工程設計審查過程和工藝危害分析。 (2)Sonat公司應建立相應程序,確保所有的可能存在超壓危害的油氣生產(chǎn)設備均安裝合適的泄壓系統(tǒng)。 (3)Sonat公司應針對油氣生產(chǎn)設施制定書面操作規(guī)程,并確保所有的工作人員(包括承包商員工)都接受操作規(guī)程的培訓,確保操作規(guī)程至少涉及了吹掃作業(yè)和開車操作,并提供了工藝相關的危害信息。 (4)API應制定并發(fā)布關于油氣生產(chǎn)設施安全開車和操作的推薦標準規(guī)范,規(guī)范至少應涉及以下方面:項目設計審查過程(包括危害分析)、書面操作規(guī)程、員工和承包商培訓和所有可能存在超壓危害的設備的壓力泄放要求。
來源:化工過程安全管理