外建安公司在齊魯石化公司第二化肥廠氨水罐拆除動火過程中,發(fā)生一起爆炸傷亡事故
1993年12月15日15時25分,外建安公司在齊魯石化公司第二化肥廠氨水罐拆除動火過程中,發(fā)生一起爆炸傷亡事故。
1993年8月31日,該建安公司與齊魯石化公司第二化肥廠簽訂了A、B兩臺630m3氨水罐拆除、安裝合同。12月13日,氨水罐A安裝竣工,14日交合成車間投用。第二化肥廠合成車間在新氨水罐A投用后,對舊氨水罐B進行工藝處理。
15日早,施工單位做原氨水罐B的整體吊出準備工作。10時,車間把氨水罐B剩余的0.4m液面的氨水排至新氨水罐A。1l時20分,液面降至0.2m。10時30分施工人員聯(lián)系要在氨水罐B氣割欄桿。車間開出動火票并提出:只割罐的欄桿,罐和千線先不干。特別交待氨不燃燒,達到一定含量遇火就爆炸。14時,車間在置換B罐氨水時,看到氨水B罐頂部部分欄植已割下放在地面上。15時25分,氨水蒸發(fā),形成爆炸氣體造成氨水罐B爆炸,施工人員中3人在罐爆破時,由頂部摔出墜落致死,1人氨化學燒傷窒息死亡,2人輕度中毒。
事故原因
(1)在氨水罐B正在工藝處理過程中,施工人員超越指定的動火范圍,用電焊焊接B罐體吊耳加強板,焊接部位內壁溫度達到氨的自燃點,引爆了罐內氨氣。
(2)第二化肥廠動火制度執(zhí)行不嚴,對氨水罐拆除、安裝過程中的施工監(jiān)督、檢查不到位。
教訓
(1)外來施工單位在化肥廠拆除、安裝工作中,未嚴格執(zhí)行廠動火管理規(guī)定,在指定范圍,指定動火部位施工動火。
(2)對外宋施工單位管理有漏洞,化肥廠合成車間應對施工全過程進行儉查,監(jiān)督,為施工單位提供作業(yè)的良好環(huán)境。
(3)未嚴格執(zhí)行歧備檢修管理制度,在氨水罐B未處理置換干凈情況下,邊進行工藝處理,邊施工用火。
第二篇 煉油系統(tǒng)事故
本篇共選編了煉油系統(tǒng)典型事故293例。其中,發(fā)生在各類生產(chǎn)裝置內的事故149例,占50.85%;貯運系統(tǒng)74例,占25.27%;輔助系統(tǒng)70例,占23.88%。煉油系統(tǒng)發(fā)生的重大事故案例,在本書的第一篇重大典型書故中已單列,本篇中不再贅述。
按書故類別劃分,人身巾故92例,占31.4%;火災、爆炸事故55例,占18.8%;設備事故55例,占18.8%;生產(chǎn)事故91例,占31.l%。事故中共死亡65人、重傷75人。直接經(jīng)濟損失297.43萬元。
按事故原因劃分,屬于違章指揮、違章作業(yè)的97例,占33.1%;屬于管理、組織不善發(fā)生事故93例,占31.7%;屬于技忙業(yè)務不熟練或安全基本知識較差的96例,占32.8%;屬于設備缺陷等其他原因的49例,占16.3%。
從以上分析可以看出:
1. 煉油系統(tǒng)事故中,由于裝置在常年生產(chǎn)操作過程中的各種不安全因素所引發(fā)的事故,以及檢、維修人員在生產(chǎn)裝置內工作時發(fā)生的事故等;所占比例是很大的。因此,加強對生產(chǎn)裝置的安全管理以及檢修隊伍的安全工作,仍是煉油系統(tǒng)安全工作的重點。
2. 違章指揮、違章作業(yè)仍是造成小故發(fā)生的重要原因。多年來,總公司及各個石化企業(yè)部已有廠比較健全的各種安全管理制度和標準。關鍵的問題在于組織學習各種安全管理制度和標準的同時,更要加強對于部、職工進行自覺地遵守和認真貫徹執(zhí)行的教育。
3. 由于職工技術業(yè)務不熟練和安全基本知識掌握不牢,發(fā)生的各類事故也是值得特別注意的。近年來。各企業(yè)中的新職工大最增加,在組織他們進行文化、技術業(yè)務學習的同時,也要注意對他們進行敬業(yè)愛崗的教育。建立各類書故預案和進行事故演習,以提高全體職工處理事故的水平和有較強的應變能力。
煉油生產(chǎn)工藝復雜,具有易燃、易爆、有毒、腐蝕的多種特點,近年來,各煉油企業(yè)加工的原料油品種日益增多,性質多變,給生產(chǎn)的平穩(wěn)操作帶來下更多的困難。煉油生產(chǎn)又是石化行業(yè)的“龍頭”,其安全生產(chǎn)工作的好與壞直接關系到整個行業(yè)的生產(chǎn)。因此,對搞好煉油企業(yè)安全生產(chǎn)的工作,必須引起各級領導和廣大職工的高度重視,確保裝置“安、穩(wěn)、長、滿、優(yōu)”生產(chǎn)。