安慶石化總廠煉油廠二聯(lián)合車間回收工段200m3的催化汽油堿渣罐爆炸
1983年3月3日,安慶石化總廠煉油廠二聯(lián)合車間回收工段200m3的催化汽油堿渣罐正在加溫蒸煮(盤管加熱)期間,突然一聲爆響,罐頂噴出一股高約10m的油汽柱,整個裝置彌漫起堿渣和汽油的霧狀物;緊接著又一聲巨響,頂蓋整體從罐頂邊緣的焊縫處爆裂掀開,掉落在距罐20m處的水泥路上;罐底邊沿兩處各有一條長約20cm的裂縫;罐內(nèi)鋼質(zhì)浮球,掙斷連接的不銹鋼鋼絲繩(φ4mm)飛出罐外,但罐內(nèi)外均未燃燒。
事故原因
(1)罐內(nèi)存有4.5m高的堿渣,其中混帶有催化汽油,已經(jīng)過16個小時的蒸煮,罐內(nèi)空間形成可燃?xì)怏w。
(2)該罐沒有浮球液位計,但支撐滑輪已銹蝕,轉(zhuǎn)動不靈,鋼絲繩與滑輪接觸不良,導(dǎo)電性差,浮球在罐內(nèi)無固定軌道,隨熱堿渣的波動而漂晃。當(dāng)時,浮球巳形成獨立電場,將積聚的靜電荷隨著漂晃引向?qū)Φ胤烹?,引燃起爆?/span>
防范措施
(1)罐上、下部各開脫油口加溫前應(yīng)將上層輕質(zhì)油盡量脫凈。
(2)進(jìn)料口在罐內(nèi)的彎管接長,至距離罐底0.5m處,以防因上部注入而產(chǎn)生靜電。
(3)拆除浮球
(4)罐下部加裝金屬套溫度計,以控制加熱溫度。