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廣州石油化工總廠催化裝置泵房西側(cè),突然一聲爆響

1984321日,廣州石油化工總廠催化裝置泵房西側(cè),突然一聲爆響。隨之是一片油霧,接著燃起了熊熊大火。緊接著又是幾聲爆響,火勢更旺,催化裝置緊急停車。經(jīng)過20分鐘的全力撲救,才將大火撲滅。大火燒壞儀表補償線、儀表箱、空冷器部分風葉、電機及電器開關、電纜、管線、閥門等。修復費10.15萬元,使蒸餾裝置低負荷生產(chǎn),催化裝置停產(chǎn)14天,化肥停產(chǎn)16天。

事故原因  304/1的一中進口閥在1982年大修時更換。開工時,因泄漏,對閥蓋密封面和12個螺絲進行密封補焊。經(jīng)過一年多的生產(chǎn),先后又重焊數(shù)次。補焊時,為了提高焊接性能,把原來35CrMo的螺絲換面35#鋼螺絲。但在換螺絲時,錯把M30×3.5的螺母與M27×3的螺栓配套,起不到螺絲的堅固作用;加之焊接質(zhì)量差,導致閥蓋與閥體的法蘭焊接處爆裂。

由于一中出口閥蓋首先爆裂,大量熱油(重柴油達340℃左右)噴出自燃著火;并影響到附近的沖洗油、重柴、燃料油和塔頂循環(huán)線在高溫下相繼爆裂,大量油料噴出,助長了火勢。

防范措施

1)進一步健全、完善和落實安全生產(chǎn)責任制;加強設備維護保養(yǎng);隱患整改要徹底;按標準選用設備及配件,不能湊合。

2)認真抓好設備的正確使用、精心維護、科學檢驗和備品配件這四個環(huán)節(jié),加強設備管理,做到設備檢驗有制度,檢修有規(guī)程,質(zhì)量有標準,檢驗有記錄,設備更改有記載,主要設備有檔案。

3)加強技術管理、做到開單領料、倉庫發(fā)料、施工安裝幾道關口層層把關,杜絕類似螺栓不配套現(xiàn)象。

4)認真提高職工隊伍素質(zhì),切實抓緊抓好焊工的技術培訓和考核工作。