黑龍江某風(fēng)電場18號風(fēng)機(jī)倒塔事件分析報(bào)告
1倒塔事件
2021年12月18日,黑龍江某風(fēng)電場18號風(fēng)機(jī)發(fā)生倒塔事件。公司生產(chǎn)部、某公司、電科院、主機(jī)廠家迅速趕往現(xiàn)場,成立技術(shù)小組開展事件調(diào)查分析工作。倒塔第一現(xiàn)場拍照見圖1-1和圖1-2。
圖1-118號風(fēng)機(jī)倒塔后現(xiàn)場情況
圖1-218號風(fēng)機(jī)倒塔后第3節(jié)塔筒變形形貌情況
2風(fēng)電場簡介
黑龍江某風(fēng)電場總建設(shè)規(guī)模為99MW,分兩期建設(shè)。一期安裝33臺單機(jī)容量1.5MW機(jī)組,總裝機(jī)容量為49.5MW,2009年9月24日投產(chǎn)運(yùn)行,2015年12月31日全部退出質(zhì)保,場站內(nèi)部維護(hù)、定檢外包;二期安裝單機(jī)容量1.5MW機(jī)組,總裝機(jī)容量為49.5MW,2012年全部投產(chǎn),2020年8月24日全部退出質(zhì)保;兩期工程均已接入遠(yuǎn)程集控平臺,運(yùn)檢模式采用自主運(yùn)維、檢修外委方式;18號風(fēng)機(jī)為黑龍江某風(fēng)電場一期機(jī)組。
3設(shè)備檢測及改造概況
2020年7月,黑龍江某風(fēng)電場一期風(fēng)機(jī)對19、26號風(fēng)電機(jī)組高強(qiáng)度螺栓進(jìn)行100%無損探傷檢測,檢測結(jié)果合格。2021年6月,完成33臺風(fēng)電機(jī)組低電壓穿越和超速主動偏航改造。2021年10月25日,完成18號風(fēng)電機(jī)組定檢工作,未發(fā)現(xiàn)異常。
2021年7月,黑龍江某風(fēng)電場對二期35、59號風(fēng)電機(jī)組高強(qiáng)度螺栓進(jìn)行100%無損探傷檢測,檢測結(jié)果合格。
4事件經(jīng)過
12月18日事件前機(jī)組運(yùn)行情況:天氣晴,一期全場平均風(fēng)速10m/s,負(fù)荷40MW,未限電;一期110kVⅠ母線運(yùn)行正常,1號主變運(yùn)行正常,35kVⅠ母線運(yùn)行正常,1號接地變運(yùn)行正常,1號無功補(bǔ)償裝置檢修,35kV3501、3502、3503、3504、3505、3506、3507集電線路運(yùn)行正常;一期風(fēng)電機(jī)組運(yùn)行31臺,11號機(jī)組及20號機(jī)組故障停機(jī),18號風(fēng)電機(jī)組平均風(fēng)速10.89m/s,瞬時(shí)風(fēng)速9.06m/s,負(fù)荷1531kW。
12月18日8時(shí)00分,遠(yuǎn)程集控中心值班人員監(jiān)視發(fā)現(xiàn),黑龍江某風(fēng)電場一期18號機(jī)組報(bào)警,查看18號機(jī)組故障信息時(shí),1~18號機(jī)組失去通訊連接,立即通知現(xiàn)場人員排查處理。
8時(shí)00分,現(xiàn)場值班員在中控室聽到SCADA報(bào)警,準(zhǔn)備查看風(fēng)電機(jī)組故障信息和運(yùn)行數(shù)據(jù),突然1~18號風(fēng)電機(jī)組失去通訊連接,此時(shí)值班長接到遠(yuǎn)程集控中心排查指令,立即調(diào)閱歷史數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)機(jī)組存在超速情況,馬上匯報(bào)給場長并聯(lián)系就地消缺工作組(正在處理11號機(jī)組變槳電機(jī)過流消缺)前往查看情況。
8時(shí)08分,就地消缺工作組到達(dá)18號風(fēng)機(jī)機(jī)位,發(fā)現(xiàn)18號機(jī)組倒塔,風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)與第一級塔筒連接處螺栓全部脫開,機(jī)組整體跌落至半山坡(見圖1-1、1-2)。
立即使用對講機(jī)將此情況匯報(bào)風(fēng)電場場長,風(fēng)場場長詢問現(xiàn)場情況后,安排值班長將18號風(fēng)電機(jī)組所在的3號集電線路3503運(yùn)行轉(zhuǎn)檢修(8時(shí)15分操作完成)。
安排安全員前往18號風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)周圍設(shè)立安全警戒線,現(xiàn)場安排人留守,防止無關(guān)人員誤入危險(xiǎn)區(qū)域。
8時(shí)14分,黑龍江某風(fēng)電場場長向公司生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)?,F(xiàn)場值班員調(diào)取風(fēng)機(jī)SCADA數(shù)據(jù),記錄顯示:18號風(fēng)電機(jī)組報(bào)出“塔基緊急停機(jī)(首出)”、“安全鏈急停”、“主軸超速模塊緊停”、“主軸軟超速緊?!?、“塔筒1、2級左右極限”、“傳動鏈1、2級左右極限”等故障。
事件發(fā)生后,黑龍江省公司啟動應(yīng)急預(yù)案,直屬單位成立事件調(diào)查組開展調(diào)查分析工作,同步開展倒塔風(fēng)電機(jī)組拆除及修復(fù)等相關(guān)事宜。
5現(xiàn)場檢查情況
5.1文件查閱
電科院分析人員查閱了風(fēng)電場生產(chǎn)管理、工作記錄等資料,詳見表5-1。
通過查閱,現(xiàn)場文件資料齊全。
表5-1現(xiàn)場文件
5.2SCADA數(shù)據(jù)收集
電科院事件分析人員收集了18號風(fēng)電機(jī)組SCADA數(shù)據(jù)、臨近風(fēng)機(jī)SCADA數(shù)據(jù),詳見表5-2。
5.3數(shù)據(jù)分析
5.3.1時(shí)間修正
經(jīng)現(xiàn)場勘查發(fā)現(xiàn)風(fēng)電場電腦時(shí)鐘功能顯示不正確,根據(jù)時(shí)鐘修正結(jié)果,超速故障實(shí)際開始時(shí)間為2021年12月18日08時(shí)00分08秒(系統(tǒng)記錄時(shí)間是2021年12月18日07時(shí)27分50秒),本報(bào)告所有分析以修正后的時(shí)間為準(zhǔn),見圖5-1。
圖5-1機(jī)組故障后故障情況截圖
5.3.2事件還原
12月18日08時(shí)00分前,18號風(fēng)電機(jī)組處于額定功率運(yùn)行狀態(tài),10分鐘平均風(fēng)速0.89m/s,瞬時(shí)風(fēng)速9.06m/s,負(fù)荷1531kW,風(fēng)速風(fēng)向變化平穩(wěn)。
12月18日08時(shí)00分08秒風(fēng)電機(jī)組主斷路器跳開,機(jī)組SCADA系統(tǒng)首發(fā)報(bào)出塔基緊急停機(jī)故障,同時(shí)報(bào)出主軸超速模塊緊停、安全鏈緊停(見圖5-1)。
主控執(zhí)行緊急停機(jī)程序,此時(shí)槳葉未收槳,風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)后轉(zhuǎn)速迅速上升,08時(shí)00分38秒時(shí),發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速升至4480r/min。08時(shí)00分52秒至01分03秒報(bào)出傳動鏈上下振幅2級超限、傳動鏈左右振幅2級超限、塔筒左右振幅2級超限等振動超限故障,風(fēng)機(jī)超速后偏航電機(jī)啟動,由于轉(zhuǎn)速過快,轉(zhuǎn)矩過大,偏航電機(jī)過載,08時(shí)00分54秒偏航電機(jī)13熱繼跳閘,08時(shí)01分08秒報(bào)停機(jī)失效應(yīng)急偏航故障,見圖5-2、5-3。
圖5-2SCADA系統(tǒng)18號風(fēng)機(jī)執(zhí)行緊急停機(jī)程序后槳葉、發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速變化情況
圖5-3SCADA系統(tǒng)18號風(fēng)機(jī)執(zhí)行緊急停機(jī)程序傳動鏈及振塔筒動情況
12月18日08時(shí)08分,就地消缺工作組到達(dá)18號風(fēng)機(jī)機(jī)位,發(fā)現(xiàn)18號機(jī)組倒塔,風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)與第一級塔筒連接處螺栓全部脫開,機(jī)組整體跌落至半山坡,見圖1-1、1-2。
查看28號風(fēng)機(jī)就地視頻監(jiān)控回放(28號風(fēng)機(jī)就地視頻監(jiān)控可以遠(yuǎn)處看見18號風(fēng)大致運(yùn)行狀況,其他風(fēng)機(jī)視頻監(jiān)控?zé)o法看到全貌),發(fā)現(xiàn)18號風(fēng)機(jī)倒塔前葉輪轉(zhuǎn)速逐漸上升,一葉片斷裂,風(fēng)機(jī)塔筒出現(xiàn)傾斜,最后完全倒塌,見圖5-4、5-5、5-6。
圖5-418號風(fēng)機(jī)超速后已葉片斷裂前
圖5-518號風(fēng)機(jī)超速后正在倒塔
圖5-618號風(fēng)機(jī)超速后完全倒塔前
5.3.3運(yùn)行數(shù)據(jù)分析
12月22日14時(shí)03分,在電科院、風(fēng)場人員及主機(jī)廠家共同見證下,就地取回塔基前置機(jī)。
5.3.3.1“塔基緊急停機(jī)”信號分析
查閱18號機(jī)組SCADA系統(tǒng)和塔基前置機(jī)數(shù)據(jù),SCADA系統(tǒng)顯示“塔基緊急停機(jī)”故障信息,但在風(fēng)機(jī)PLC和塔基前置機(jī)中無此故障信息,見圖5-7。抽取30號風(fēng)機(jī)做主軸超速觸發(fā)安全鏈動作試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)SCADA系統(tǒng)報(bào)“安全鏈緊?!薄ⅰ爸鬏S超速模塊緊?!?、“塔基緊急停機(jī)”故障信息,且顯示塔基緊急停機(jī)為首發(fā)故障,但塔基前置機(jī)也并未報(bào)出“塔基緊急停機(jī)”故障信息,見圖5-8、圖5-9。
經(jīng)現(xiàn)場查驗(yàn),該故障信息為涉網(wǎng)改造過程中SCADA系統(tǒng)與風(fēng)機(jī)PLC點(diǎn)表映射錯(cuò)誤所致:“0”代表正常狀態(tài),“1”代表動作狀態(tài)?!八蓖C(jī)”信號狀態(tài)應(yīng)設(shè)置“0”,但實(shí)際設(shè)置的是“1”。當(dāng)主軸超速模塊動作啟動安全鏈后,主軸超速信號狀態(tài)變?yōu)椤?/span>1”,此時(shí)塔基急停雖未真正動作,但因塔基急停信號設(shè)置的是“1”(見圖5-10),當(dāng)“主軸超速”等故障報(bào)出時(shí),PLC最先接收到塔基急停機(jī)“1”信號,其后才相繼接收到主軸超速動作等信號。故當(dāng)超速模塊等保護(hù)動作時(shí),SCADA系統(tǒng)均會伴隨報(bào)出“塔基緊急停機(jī)”信息且為首發(fā)故障。經(jīng)檢查確認(rèn),一期33臺風(fēng)機(jī)均存在此錯(cuò)誤。
主機(jī)廠家技術(shù)人員將一期33臺風(fēng)機(jī)的SCADA系統(tǒng)改正升級后,再次現(xiàn)場測試30號風(fēng)機(jī)主軸超速安全鏈,SCADA系統(tǒng)與就地前置機(jī)故障報(bào)送一致,未報(bào)塔基急停機(jī)故障信號,詳見圖5-11。抽取23號風(fēng)機(jī)做超速試驗(yàn),結(jié)果與30號風(fēng)機(jī)相同。
結(jié)論:“塔基緊急停機(jī)”系SCADA系統(tǒng)設(shè)置錯(cuò)誤造成的誤發(fā)信號,與本次風(fēng)機(jī)倒塔事件無關(guān)聯(lián)性。
圖5-7 18號風(fēng)機(jī)SCADA系統(tǒng)與塔基前置機(jī)記錄的機(jī)組故障差異
圖5-83 0號風(fēng)機(jī)超速安全鏈測試后SCADA系統(tǒng)故障日志情況
圖5-9 30號風(fēng)機(jī)超速安全鏈測試后機(jī)艙前置機(jī)故障顯示情況
圖5-10 18號風(fēng)機(jī)超速安全鏈動作后塔基急停信號狀態(tài)
圖5-11SCADA系統(tǒng)升級后30號風(fēng)機(jī)主軸超速安全鏈測試后SCADA與前置機(jī)故障顯示情況
5.3.3.2主軸超速模塊動作分析
根據(jù)2021年12月18日事件前后18號風(fēng)機(jī)前置機(jī)快照數(shù)據(jù)繪制的主軸轉(zhuǎn)速與主軸超速狀態(tài)表變化曲線,發(fā)現(xiàn)“主軸超速模塊緊?!惫收嫌|發(fā)時(shí)刻風(fēng)機(jī)主軸實(shí)際轉(zhuǎn)速為19.05rpm,見圖5-12,并未達(dá)到廠家給出的“主軸超速模塊急停(B200_7)”故障觸發(fā)條件(轉(zhuǎn)速超過23.1rpm觸發(fā)),主軸保護(hù)動作值小于廠家給出的故障觸發(fā)邏輯定值,見圖5-13。
經(jīng)與風(fēng)電場現(xiàn)場人員交流,一期33臺風(fēng)電機(jī)組涉網(wǎng)改造后,除4、5號機(jī)組主軸轉(zhuǎn)速被限制在18rpm未發(fā)生過主軸超速模塊動作外,其他31臺機(jī)組均發(fā)生過主軸超速模塊動作,累計(jì)182臺次,經(jīng)黑龍江某風(fēng)電場技術(shù)人員檢查確認(rèn)全部為誤動作。調(diào)取部分運(yùn)行記錄故障,發(fā)現(xiàn)主軸超速模塊動作均發(fā)生在滿負(fù)荷,主軸轉(zhuǎn)速均在19rpm左右。針對主軸超速報(bào)出故障,公司在2021年6月28日向主機(jī)廠家發(fā)函,主機(jī)廠家未對此問題作出回應(yīng)。2021年8月20日在涉網(wǎng)改造驗(yàn)收會再次發(fā)函要求處理此故障,截至目前仍未作出回應(yīng),詳見附件1、2。
圖5-12塔基前置機(jī)故障日志存儲情況
圖5-13主軸軟硬超速故障觸發(fā)邏輯表
經(jīng)分析認(rèn)為,本次倒塔事件中,18號風(fēng)機(jī)在不滿足觸發(fā)條件情況下報(bào)出“主軸超速模塊緊?!币鸢踩渼幼?,是主軸超速保護(hù)誤動作。
18號風(fēng)機(jī)主軸超速模塊出廠日期為2011年3月7日,查閱主軸超速模塊DN2131脈沖繼電器相關(guān)資料,DN2131說明書內(nèi)技術(shù)參數(shù),工作電壓范圍為24V±10%(21.6V~26.4V)。
現(xiàn)場分別選取報(bào)出“主軸超速模塊緊?!惫收陷^多的14號、故障數(shù)一般的17號、故障數(shù)較少的29號風(fēng)機(jī)超速模塊(DN2131)進(jìn)行動作試驗(yàn)。首先利用DN2131轉(zhuǎn)速監(jiān)測保護(hù)模塊組態(tài)顯示軟件讀取超速模塊設(shè)置值10Hz,可確定超速模塊設(shè)置值與手動旋鈕設(shè)置值一致,排除東方電氣提出的手動旋轉(zhuǎn)設(shè)置值未被固化到模塊內(nèi)的可能。利用方波發(fā)生器模擬風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速脈沖,每個(gè)模塊做三次動作試驗(yàn),9次試驗(yàn)結(jié)果顯示,模塊均能在設(shè)定值10Hz(相當(dāng)于高速軸2400rpm)時(shí)準(zhǔn)確動作。當(dāng)測速探頭的脈沖信號幅值低于17.6VDC時(shí),模塊對采集的頻率值判斷失效,無論頻率高于10Hz還是低于10Hz,超速模塊均不動作,因不是誤動作,故不做進(jìn)一步論述。
檢查現(xiàn)場安全鏈供電模塊設(shè)計(jì)圖以及現(xiàn)場配置發(fā)現(xiàn):現(xiàn)場供電系統(tǒng)中接入光端機(jī)和塔基前置機(jī)等附屬裝置,安全鏈電源未能實(shí)現(xiàn)獨(dú)立供電;超速模塊24V電源供電模塊功率為120W,光端機(jī)功率24W,前置機(jī)功率23W。
現(xiàn)場選擇28號風(fēng)機(jī)對安全鏈供電模塊及回路電壓進(jìn)行測量,測量儀器為萬用表與示波器,示波器信號輸入端測點(diǎn)選擇主軸超速模塊MS22.1電源接線端子2,見附件,萬用表的測點(diǎn)為安全鏈各個(gè)節(jié)點(diǎn)處。測試發(fā)現(xiàn):電源24V始端電壓穩(wěn)態(tài)值為23.8V,測試超速模塊MS22.1電源接線端子2處電壓穩(wěn)態(tài)值為20.4V(小于最低工作電壓21.6V),干擾信號微弱,見圖5-14;啟動風(fēng)電機(jī)組模擬正常運(yùn)行狀態(tài),再次測試主軸超速模塊MS22.1電源接線端子2處,示波器顯示電壓值在20.4V±2V內(nèi)波動,表明現(xiàn)場客觀存在干擾源,見圖5-15、5-16;經(jīng)多次模擬測試,超速模塊在17-18V工作電壓范圍內(nèi)有誤動作現(xiàn)象,見圖5-17;抽查風(fēng)場內(nèi)其余改造機(jī)組進(jìn)行同樣試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)超速模塊工作電壓均處于低壓狀態(tài)。
圖5-14靜態(tài)回路最低電壓為20.4V與干擾情況
圖5-15并網(wǎng)后24V電壓波動圖
圖5-16并網(wǎng)瞬間24V電壓波動圖
圖5-17超速模塊測試試驗(yàn)
通過靜態(tài)和動態(tài)運(yùn)行測試數(shù)據(jù)可知,發(fā)電機(jī)系統(tǒng)電磁場是超速模塊24V工作電壓的干擾電源,風(fēng)電機(jī)組在并網(wǎng)瞬間和并網(wǎng)后運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的電磁場對超速模塊24V電源干擾值達(dá)到±2V。因安全原因,現(xiàn)場未進(jìn)行高轉(zhuǎn)速的干擾電壓測試,如在額定轉(zhuǎn)數(shù)條件下測試干擾電壓數(shù)值一定≥2V。18號風(fēng)機(jī)最近的快照日志顯示:
11月24日13:00超速誤動作但收槳成功,此時(shí)主軸轉(zhuǎn)速為19.0rpm,機(jī)為額定功率運(yùn)行狀態(tài),說明發(fā)電機(jī)系統(tǒng)額定功率工況下的電磁場對超速模塊24V電源干擾最大。抽查30號風(fēng)機(jī)發(fā)現(xiàn)12月14日、12月15日超速保護(hù)模塊各誤動作一次,對應(yīng)主軸轉(zhuǎn)速分別為19.05rpm、19.01rpm。
結(jié)論:18號風(fēng)機(jī)在不滿足觸發(fā)條件情況下報(bào)出“主軸超速模塊緊停”引起安全鏈動作,是主軸超速保護(hù)誤動作;風(fēng)電機(jī)組主軸超速模塊24V電壓降低后抗干擾性差,誤動作現(xiàn)象頻發(fā)。
5.3.3.3槳葉未及時(shí)回槳分析
風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行時(shí)變槳距或正常停機(jī)時(shí)的收槳電源采用驅(qū)動器供電,安全鏈啟動時(shí)屬于事故停機(jī),收槳電源切換至蓄電池。12月25日上午,安全措施完成后,在公司、電科院、廠家共同見證下,進(jìn)入18號風(fēng)機(jī)輪轂內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn):槳葉1蓄電池出廠時(shí)間部分是2015年,部分是2016年,槳葉2、槳葉3蓄電池出廠時(shí)間均是2016年(主機(jī)廠家規(guī)定蓄電池更換周期為3.5年);現(xiàn)場測量蓄電池電壓,槳葉1、2、3電壓分別為0V、10V、0V,說明蓄電池均已處于無容量狀態(tài)。
查看圖紙(見附錄),蓄電池供電時(shí)6K1接觸器、6K2接觸器是關(guān)鍵電氣元器件:6K1接觸器為電池供電時(shí)收槳電機(jī)電氣主回路元器件,只有其主觸頭接通,電機(jī)才能轉(zhuǎn)動收槳;6K2接觸器為電池供電時(shí)收槳電機(jī)軸承剎車裝置的電氣主回路元器件,只有其主觸頭接通,剎車裝置才能釋放,否則剎車裝置會將收槳電機(jī)抱死使其無法轉(zhuǎn)動收槳。
(1)1號槳葉未及時(shí)回槳分析
將1號槳葉塔基前置機(jī)存儲數(shù)據(jù)繪制成曲線(圖5-18)并分析可以發(fā)現(xiàn):7:46:33(修正前時(shí)間)1號槳葉電機(jī)啟動,啟動電流約22安培,并平滑下降,槳葉角度未變化,一直處于0度位置,40秒后,電機(jī)電流下降至6安培左右,此時(shí)槳距角開始變化,并迅速到達(dá)70度位置(電池變槳速率最快20度/秒)。對6K2接觸器進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)動作時(shí)主觸頭時(shí)而接通、時(shí)而不通,拆開解體后發(fā)現(xiàn)有主觸頭燒熔現(xiàn)象,見圖5-19。
因此分析判斷:當(dāng)事故收槳信號發(fā)出后,6K1接觸器吸合,1號電機(jī)有電流,但由于接觸器6K2主觸頭燒熔造成接觸不良導(dǎo)致此時(shí)不通電,剎車裝置抱死,造成收槳電機(jī)無法轉(zhuǎn)動,葉片角度不變;由于電池本身性能下降,40秒左右后電池電壓跌落到80V(接觸器脫扣動作電壓)左右,6K1接觸器釋放,直流電機(jī)斷電;停止供電后電池電壓有所上升,6K1接觸器又重新吸合,而此時(shí)6K2接觸器處于吸合導(dǎo)通狀態(tài),剎車裝置通電釋放,葉片迅速收槳;待葉片收槳到70度左右后,因電池電量最終消耗殆盡而終止,事故收槳系統(tǒng)停止工作。6K2接觸器燒熔的原因:直流電和交流電最大的不同點(diǎn)是交流電弧過零點(diǎn)而直流電弧不過零點(diǎn),接觸器開斷時(shí),直流電弧由于其不過零點(diǎn),接觸器頻繁動作時(shí)導(dǎo)致其主觸頭易損壞。
查看18號風(fēng)機(jī)收槳動作記錄,4月19日-11月24日共發(fā)生收槳15次,見下圖。
圖5-18 1號槳葉電機(jī)電流和槳矩角曲線(右縱坐標(biāo)單位為安培)
圖5-19 18號風(fēng)機(jī)槳葉1接觸器6K2主觸頭燒熔
(2)2號槳葉未及時(shí)回槳分析
將2號槳葉塔基前置機(jī)存儲數(shù)據(jù)繪制成曲線(圖5-20,左縱坐標(biāo)單位為安培)并分析可以發(fā)現(xiàn):7:46:33(修正前時(shí)間)2號電機(jī)電流為零,收槳電機(jī)未通電轉(zhuǎn)動,葉片角度維持在3.8度左右不動。拆開2號6K1接觸器后發(fā)現(xiàn)線圈的鐵心有凸出部分,導(dǎo)致其無法吸合,故主觸頭無法接通,收槳電機(jī)未通電轉(zhuǎn)動;測量6K1接觸器線圈,發(fā)現(xiàn)其直流電阻比其他兩個(gè)槳葉未損壞的6K1接觸器線圈少189歐姆,且鐵心凸出部分的線圈已變色并有燒糊的氣味(見圖5-21),判斷2號槳葉6K1接觸器線圈短路過熱造成變形凸出無法吸合,最終導(dǎo)致收槳電機(jī)未動作。
圖5-20 2號槳葉電機(jī)電流和槳矩角曲線(左縱坐標(biāo)單位為安培)
圖5-21 18號風(fēng)機(jī)槳葉2接觸器6K1拆開后鐵心凸出部分
(3)3號槳葉未及時(shí)回槳分析
將3號槳葉塔基前置機(jī)存儲數(shù)據(jù)繪制成曲線(圖5-22,左縱坐標(biāo)單位為安培)并分析可以發(fā)現(xiàn):7:46:33(修正前時(shí)間)3號槳葉電機(jī)啟動,啟動電流約27安培,并平滑下降,槳葉角度未變化,一直處于0度位置。從直流電機(jī)啟動電流大小可知,3號槳葉電池容量比1號電池容量大些。對6K2接觸器進(jìn)行試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)動作時(shí)主觸頭時(shí)而接通、時(shí)而不通,拆開解體后發(fā)現(xiàn)有主觸頭燒熔現(xiàn)象,見圖5-23。
因此分析判斷:當(dāng)事故收槳信號發(fā)出后,6K1接觸器吸合,1號電機(jī)有電流,但由于接觸器6K2主觸頭燒熔造成接觸不良導(dǎo)致此時(shí)不通電,剎車裝置抱死,造成收槳電機(jī)無法轉(zhuǎn)動,葉片角度不變;如3號槳葉的電池容量也和1號槳葉電池容量一樣,或者比1號槳電池容量略低,當(dāng)電池電壓跌落到只有80伏左右的時(shí)候,電池收槳主接觸器6K1也會斷開,電池電壓上升再吸合,剎車裝置接觸器6K2吸合,剎車裝置通電打開,電機(jī)通電轉(zhuǎn)動收槳。因3號電池容量比1號電池容量大些,所以無斷開又吸合的過程,剎車裝置打不開,電機(jī)無法轉(zhuǎn)動收槳。
圖5-22 3號槳葉變槳電機(jī)電流和槳葉角度曲線(左縱坐標(biāo)單位為安培)
圖5-23 18號風(fēng)機(jī)槳葉3接觸器6K2主觸頭燒熔
結(jié)論:槳葉1、3的接觸器6K2主觸頭燒熔,造成剎車裝置未通電,電機(jī)被抱死無法轉(zhuǎn)動收槳;槳葉2接觸器6K1部分線圈短路發(fā)熱致使鐵心變形凸出,接觸器無法吸合,直流電機(jī)無法通電轉(zhuǎn)動收槳。
5.4綜合分析
綜合現(xiàn)場檢查情況、數(shù)據(jù)分析以及現(xiàn)場檢測試驗(yàn)情況,綜合分析認(rèn)為:超速模塊電壓小于最低工作電壓,抗干擾性差,誤動作概率較大;超速保護(hù)誤動后,觸發(fā)安全鏈動作,變槳系統(tǒng)未完成收槳,風(fēng)機(jī)發(fā)生超速,塔架劇烈振動失穩(wěn)倒塔。本次事件中,倒塔過程事件致因邏輯見圖5-24:
圖5-24倒塔過程事件致因邏輯圖
6暴露的主要問題
6.1集團(tuán)公司設(shè)備事故防范技術(shù)措施落實(shí)不力。《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組安全技術(shù)措施》和《風(fēng)電(光伏)設(shè)備技術(shù)防范重點(diǎn)要求》均明確要求“安全鏈的電源應(yīng)獨(dú)立設(shè)置,禁止其他用途電源并接”、黑龍江某風(fēng)電場一期風(fēng)電機(jī)組將通訊轉(zhuǎn)換模塊、人機(jī)交換界面、數(shù)據(jù)存儲器接入安全鏈電源,不符合反措要求,也未及時(shí)進(jìn)行整改,長期存在安全隱患。
6.2設(shè)備缺陷管理不規(guī)范。黑龍江某風(fēng)電場一期33臺風(fēng)電機(jī)組近半年內(nèi)共有31臺機(jī)組頻繁報(bào)主軸超速故障,數(shù)量達(dá)182臺次,未引起足夠重視,未及時(shí)分析查找原因,僅簡單檢查即復(fù)位啟機(jī),安全隱患未及時(shí)消除。
6.3定期檢修管理不到位。未按要求在檢修前對設(shè)備運(yùn)行情況進(jìn)行分析,機(jī)組主軸超速、變槳接觸器拒動等頻發(fā)故障未列入檢修計(jì)劃,相關(guān)安全隱患未得到及時(shí)處理。
6.4技術(shù)改造工作把關(guān)不嚴(yán)。2021年6月,風(fēng)電場完成低電壓穿越和偏航保護(hù)改造后,造成機(jī)組PLC和SCADA系統(tǒng)部分故障點(diǎn)表和時(shí)鐘不對應(yīng),變槳后備電源自檢參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤,驗(yàn)收時(shí)未及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
6.5其他問題
(1)技術(shù)防范措施要求“在變槳系統(tǒng)工作電源正常供電情況下,應(yīng)優(yōu)先使用工作電源執(zhí)行變槳動作”。黑龍江某風(fēng)電場一期風(fēng)電機(jī)組在安全鏈觸發(fā)后優(yōu)先使用后備電源供電,不符合反措要求。
(2)黑龍江某風(fēng)電場風(fēng)電機(jī)組維護(hù)檢修規(guī)程不完善,相關(guān)后備電源和安全鏈測試要求不明確。
(3)技術(shù)監(jiān)督工作不全面不細(xì)致。未按要求每年至少測試一次變槳蓄電池(超級電容)的內(nèi)阻(容量),僅對后備電源電壓進(jìn)行測量,未能及時(shí)掌握變槳蓄電池的運(yùn)行狀態(tài)。對存在的主控?zé)o法監(jiān)測變槳蓄電池溫度、塔基主控UPS電源容量不足等問題未能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
7防范措施
7.1立即開展風(fēng)電機(jī)組飛車隱患排查治理。嚴(yán)格按照要求對風(fēng)電機(jī)組故障進(jìn)行分級分類管理,高度重視并認(rèn)真對待風(fēng)電機(jī)組SCADA系統(tǒng)報(bào)出的每一個(gè)故障和報(bào)警。重點(diǎn)檢查風(fēng)電機(jī)組安全鏈?zhǔn)欠裢暾?、各?jié)點(diǎn)是否能正確觸發(fā),變槳系統(tǒng)供電電源是否存在無后備供電保障的情況,變槳系統(tǒng)鉛酸電池是否存在內(nèi)阻、電壓、容量、放電時(shí)間不滿足要求的情況,變槳系統(tǒng)機(jī)械結(jié)構(gòu)是否存在卡滯現(xiàn)象。
7.2加強(qiáng)檢修管理。立即修訂檢修管理制度,完善檢修項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn),將重要電氣回路接觸器、繼電器、蓄電池加熱系統(tǒng)檢修列入定期檢修計(jì)劃。加強(qiáng)巡檢維護(hù)人員培訓(xùn),提高人員技能水平,確保巡檢消缺工作落實(shí)到位,及時(shí)發(fā)現(xiàn)消除設(shè)備隱患。
7.3強(qiáng)化隱患排查整改力度。開展安全鏈供電回路整改,安全鏈回路必須獨(dú)立供電,嚴(yán)禁混合供電。立即開展機(jī)組隱患排查工作,重點(diǎn)對風(fēng)電機(jī)組安全鏈保護(hù)回路、電氣保護(hù)、蓄電池電源、防雷性能等進(jìn)行全面排查、試驗(yàn),確保安全鏈、蓄電池電源動作準(zhǔn)確可靠,設(shè)備安全可靠運(yùn)行。針對不具備變槳電源切換功能和電池狀態(tài)監(jiān)測等問題,持續(xù)推進(jìn)變槳系統(tǒng)直流改交流項(xiàng)目,實(shí)現(xiàn)保護(hù)功能。是否有無關(guān)負(fù)載接入機(jī)組控制系統(tǒng)UPS,符合要求仍然不滿足,應(yīng)對UPS進(jìn)行升級增容。
7.4加強(qiáng)缺陷管理。風(fēng)電機(jī)組安全鏈故障或頻繁發(fā)生的故障,嚴(yán)禁簡單處理就復(fù)位重啟,要及時(shí)就地全面檢查處理;及時(shí)分析查找根本原因,及時(shí)采取有效措施,杜絕發(fā)生因處理不及時(shí)、不正確導(dǎo)致的故障擴(kuò)大;強(qiáng)化缺陷閉環(huán)管理,嚴(yán)格執(zhí)行缺陷管理制度,杜絕缺陷長期不消除、風(fēng)機(jī)長期帶病運(yùn)行情況的發(fā)生。
7.5深刻吸取本次事件教訓(xùn)。舉一反三,對照以往發(fā)生的人身和設(shè)備事件,暴露問題和防范措施,立即組織排查,認(rèn)真梳理設(shè)備本身和管理方面存在的問題,對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改,避免類似事件發(fā)生,增加系統(tǒng)對時(shí)功能。
7.6規(guī)范風(fēng)機(jī)技改工作管理,統(tǒng)一SCADA數(shù)據(jù)格式、風(fēng)機(jī)故障編碼。