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某發(fā)電廠除氧器水位高致小機(jī)跳閘“給水流量低低”停機(jī)案例

 01 月 05 日 00 時(shí) 12 分, 某發(fā)電有限公司( 以下簡(jiǎn)稱“某發(fā)電廠” ) 發(fā)生 2 號(hào)機(jī)組發(fā)生除氧器水位高故障停機(jī)事件。某電力安全生產(chǎn)部組成事件調(diào)查組, 對(duì)事件現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查, 對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行了詳細(xì)調(diào)查詢問(wèn), 并查閱了有關(guān)資料、 記錄。經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論, 查清了事件的經(jīng)過(guò)和原因, 認(rèn)定了事件相關(guān)責(zé)任, 依照相關(guān)規(guī)定, 對(duì)有關(guān)責(zé)任人提出了處理意見(jiàn),針對(duì)事件暴露出的問(wèn)題, 提出了整改措施建議。


一、事件經(jīng)過(guò)
(一) 時(shí)間:01 月 05 日 00 時(shí) 12 分。
(二) 地點(diǎn):某發(fā)電廠集控室。
(三) 事件后果:
1、人員傷亡情況:無(wú)。

2、直接經(jīng)濟(jì)損失:無(wú)。


(四) 事件簡(jiǎn)要經(jīng)過(guò):
事件前工況:

2 號(hào)機(jī)組負(fù)荷 630MW, 機(jī)組 AGC 投入, 雙側(cè)風(fēng)煙系統(tǒng)運(yùn)行, 汽泵運(yùn)行, 21、 22、 23、 24、 25、 27 制粉系統(tǒng)運(yùn)行, 26 制粉系統(tǒng)檢修, 主汽壓力 24.1MPa, 主汽溫度 600.4℃, 再熱壓力 3.32MPa,再熱溫度 615.3℃, 22 凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行, 21 凝結(jié)水泵工頻備用,除氧器液位設(shè)定值 960mm, 實(shí)際值 954mm, 凝結(jié)水壓力設(shè)定值1.9MPa, 實(shí)際值 2.13MPa, 除氧器上水調(diào)門開(kāi)度 100%, 凝泵頻率39.6Hz。


事件經(jīng)過(guò):
01 月 04 日 23:37:00, 機(jī)組由 630MW 開(kāi)始向目標(biāo)負(fù)荷 330MW下降。
01 月 05 日 00:02:42, 機(jī)組負(fù)荷 420MW, 除氧器上水調(diào)門切除自動(dòng), 變?yōu)槭謩?dòng)狀態(tài), 除氧器 948mm, 調(diào)門開(kāi)度 71.8%, 凝結(jié)水壓力 1.5MPa, 凝泵頻率為 32.2Hz, 凝結(jié)水系統(tǒng)調(diào)節(jié)方式變?yōu)槟米冾l調(diào)凝結(jié)水母管壓力, 持續(xù)向除氧器上水。

01 月 05 日 00:10:13, 主值監(jiān)盤發(fā)現(xiàn)光字牌除氧器液位高一值報(bào)警發(fā)出, 切至凝結(jié)水系統(tǒng)畫(huà)面發(fā)現(xiàn)凝泵變頻頻率 35Hz,除氧器上水流量 1100t/h, 除氧器液位 1231mm, 匯報(bào)機(jī)組長(zhǎng), 同時(shí)關(guān)小除氧器上水調(diào)門至 61% 。

01 月 05 日 00:10:29, 除氧器液位上升至 1341mm, 機(jī)組長(zhǎng)手動(dòng)關(guān)小除氧器上水調(diào)門至 30%。
01 月 05 日 00:10:52, 除氧器液位 1356mm, 除氧器液位高二值開(kāi)關(guān)量信號(hào)發(fā)出, 聯(lián)開(kāi)除氧器溢流放水電動(dòng)門, 機(jī)組長(zhǎng)向當(dāng)班值長(zhǎng)匯報(bào), 值長(zhǎng)下令全關(guān)除氧器上水調(diào)門。
01 月 05 日 00:11:07, 除氧器液位上升至 1407mm, 除氧器高三值開(kāi)關(guān)量信號(hào)發(fā)出, 聯(lián)開(kāi)除氧器緊急放水電動(dòng)門正常。
01 月 05 日 00:11:27, 除氧器液位升至 1498mm, 四段抽汽電動(dòng)門、 逆止閥聯(lián)鎖關(guān)閉, 除氧器檢修停機(jī)放水電動(dòng)門聯(lián)鎖開(kāi)啟正常。

01 月 05 日 00:12:18, 機(jī)組負(fù)荷 385MW, 鍋爐 MFT 動(dòng)作,汽輪機(jī)、 發(fā)電機(jī)、 小汽輪機(jī)聯(lián)鎖跳閘, MFT 首出為“給水流量低低” 保護(hù)。


二、 事件報(bào)告
1、 01 月 05 日 00:15, 值長(zhǎng)將 2 號(hào)機(jī)組跳閘情況向華北網(wǎng)調(diào)匯報(bào)。
2、 01 月 05 日 01:08, 運(yùn)行部總值長(zhǎng)將 2號(hào)機(jī)組跳閘情況向某電力安全生產(chǎn)部匯報(bào)。

3、 01 月 05 日 01:15, 總工程師將 2 號(hào)機(jī)組跳閘情況向某電力安全生產(chǎn)部部長(zhǎng)匯報(bào)。


三、 現(xiàn)場(chǎng)勘查
1、 凝結(jié)水系統(tǒng)邏輯動(dòng)作情況

01 月 05 日 00:02:42, 機(jī)組降負(fù)荷至 420MW, 除氧器上水調(diào)門由 100%減至 71.8%的過(guò)程中, 凝結(jié)水精處理出口壓力降至 1.50MPa,除氧器上水調(diào)門切至手動(dòng)狀態(tài), 同時(shí)凝泵變頻由水位調(diào)節(jié)方式切至凝結(jié)水壓力控制方式。


2、 除氧器液位動(dòng)作情況
01 月 05 日 00:10:13, 除氧器液位高一值開(kāi)關(guān)量信號(hào)發(fā)出;
00:10:52, 液位高二值開(kāi)關(guān)量信號(hào)發(fā)出, 除氧器溢流放水電動(dòng)門聯(lián)鎖開(kāi)啟正常。
01 月 05 日 00:11:07, 除氧器液位高三值開(kāi)關(guān)量信號(hào)發(fā)出,聯(lián)開(kāi)除氧器緊急放水電動(dòng)門正常。

01 月 05 日 00:11:27, 除氧器液位升至 1498mm, 四段抽汽電動(dòng)門、 逆止閥聯(lián)鎖關(guān)閉, 除氧器檢修停機(jī)放水電動(dòng)門聯(lián)鎖開(kāi)啟正常。


3、 鍋爐MFT保護(hù)動(dòng)作情況
01 月 05 日 00:12:18, 機(jī)組負(fù)荷 385MW, 給水流量降至 422t/h,觸發(fā)“給水流量低低” 保護(hù), 鍋爐MFT動(dòng)作, 機(jī)組解列。


四、 事件原因分析
( 一) 直接原因
1、 除氧器上水調(diào)門自動(dòng)切除后, 除氧器水位上漲, 因報(bào)警提示功能中未配置除氧器上水調(diào)門“自動(dòng)切除” 聲光報(bào)警, 液位達(dá)到高Ⅰ 值后運(yùn)行人員才發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常。由于運(yùn)行人員經(jīng)驗(yàn)不足,操作不夠果斷, 造成液位繼續(xù)升至 1498mm, 四段抽汽門聯(lián)鎖關(guān)閉,造成小汽輪機(jī)供汽中斷, 觸發(fā)“給水流量低低” 保護(hù), 是造成本次機(jī)組非停的直接原因。

2、 在機(jī)組調(diào)試期間, 為保證低壓旁路在全開(kāi)工況下的減溫水壓力高于低旁運(yùn)行壓力, 電科院根據(jù)經(jīng)驗(yàn)設(shè)置了自動(dòng)切除對(duì)比值2.5MPa, 當(dāng)凝結(jié)水精處理出口壓力與對(duì)比值偏差大于 1MPa, 除氧器上水調(diào)門自動(dòng)切除( 此邏輯與機(jī)組目前運(yùn)行情況不符)。降負(fù)荷過(guò)程中凝結(jié)水壓力波動(dòng)至 1.50MPa, 是造成除氧器上水調(diào)門自動(dòng)切除的直接原因。

( 二) 間接原因
1、 在大幅度降負(fù)荷過(guò)程中, 除氧器上水調(diào)門自動(dòng)調(diào)整性能差。
2、 機(jī)組調(diào)試完畢后, 未組織對(duì)閉環(huán)邏輯進(jìn)行審查、 優(yōu)化。

3、 除氧器液位高Ⅰ 、 Ⅱ 、 Ⅲ值依據(jù)廠家說(shuō)明書(shū)設(shè)置, 未根據(jù)機(jī)組實(shí)際工況進(jìn)行優(yōu)化。


五、 事件認(rèn)定

通過(guò)對(duì)事件原因的分析, 此次事件認(rèn)定為一類障礙事件。


六、 處理意見(jiàn)
依據(jù)某電力《機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn)預(yù)防及考核管理規(guī)定》 , 事件責(zé)任認(rèn)定及處理如下:
1、 某發(fā)電廠公司發(fā)電運(yùn)行部當(dāng)值機(jī)長(zhǎng), 發(fā)現(xiàn)異常后處理不果斷, 對(duì)此次事件負(fù)主要責(zé)任, 考核 4000 元。
2、 某發(fā)電廠公司發(fā)電運(yùn)行部當(dāng)值值長(zhǎng), 發(fā)現(xiàn)異常后指揮處理不果斷, 對(duì)此次事件負(fù)次要責(zé)任, 考核 3000 元。
3、 某發(fā)電廠公司發(fā)電運(yùn)行部部長(zhǎng), 部門管理不到位,對(duì)此次事件負(fù)管理責(zé)任, 考核 3000 元。
4、 某發(fā)電廠公司總工程師, 作為分管安全生產(chǎn)工作的公司領(lǐng)導(dǎo), 對(duì)此次事件負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任, 考核 2000 元。
5、 同意某發(fā)電廠公司對(duì)事件其他責(zé)任人的責(zé)任認(rèn)定和考核意見(jiàn)。

6、 同意某發(fā)電廠公司根據(jù)某發(fā)電有限公司相關(guān)規(guī)定對(duì)責(zé)任人進(jìn)行的其他考核意見(jiàn)。


七、 今后應(yīng)采取的措施
1、 立即將除氧器上水調(diào)門“自動(dòng)切除” 加入DCS聲光報(bào)警, 同時(shí)梳理將1、 2號(hào)機(jī)組所有調(diào)門的“自動(dòng)切除” 加入聲光報(bào)警。
2、 立即對(duì)除氧器上水調(diào)門偏差大切除自動(dòng)的邏輯及調(diào)節(jié)性能進(jìn)行優(yōu)化, 并將修改后的邏輯下發(fā)各運(yùn)行值學(xué)習(xí)。
3、 組織論證除氧器報(bào)警液位設(shè)置的合理性, 依據(jù)論證結(jié)果修改除氧器正常運(yùn)行、 報(bào)警液位, 要為運(yùn)行人員留出足夠的處理時(shí)間。同時(shí), 對(duì)1、 2號(hào)機(jī)組所有的軟光字報(bào)警進(jìn)行梳理,保證定值設(shè)置的準(zhǔn)確性。
4、 要結(jié)合其他電廠經(jīng)驗(yàn)制定應(yīng)急演練清單, 依托仿真機(jī)開(kāi)展事故演練培訓(xùn), 提高運(yùn)行技能和事故處理能力, 保證今后出現(xiàn)緊急情況能夠及時(shí)、 果斷的處理。
5、 安排將所有的閉環(huán)邏輯按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)制定排查清單, 熱控和運(yùn)行人員共同參與對(duì)閉環(huán)邏輯的內(nèi)容正確性、 合理性進(jìn)行全面梳理并整改發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。
6、 通過(guò)咨詢廠家和其他電廠, 研究本廠給水泵密封水的運(yùn)行壓力、 密封方式等特性, 考慮新增管道泵等技術(shù)手段,將凝結(jié)水運(yùn)行壓力降低, 達(dá)到安全、 節(jié)能的效果。
7、 要充分利用廠內(nèi)的早期預(yù)警系統(tǒng), 將重要系統(tǒng)的液位變化加入系統(tǒng), 輔助運(yùn)行人員監(jiān)盤, 及早發(fā)現(xiàn)異常。
8、 進(jìn)一步對(duì)熱工報(bào)警信息進(jìn)行梳理、 討論及定值優(yōu)化, 確保機(jī)組正常運(yùn)行中, 沒(méi)有長(zhǎng)期誤發(fā)的報(bào)警信息或頻繁觸發(fā)的報(bào)警信息, 以保證參數(shù)異常時(shí), 運(yùn)行人員能第一時(shí)間發(fā)現(xiàn)。