電廠鍋爐主蒸汽管道隔離門前疏放水門管接座斷裂泄漏事件
一、事件分析
機(jī)組編號#1停機(jī)時(shí)間8月1日17:13
設(shè)備簡況:熱電廠現(xiàn)運(yùn)行總裝機(jī)容量120MW,兩臺60MW抽凝式供熱機(jī)組,配套三臺240噸循環(huán)流化床鍋爐。#1汽輪機(jī)型號C60-8.83/1.27,單缸、沖動、單抽汽、凝汽式,具有一級調(diào)整抽汽,由上海汽輪機(jī)有限公司制造,2006年8月31日投產(chǎn),至今運(yùn)行90372小時(shí)。
二、事前工況
#1、2機(jī)正常運(yùn)行,#1機(jī)電負(fù)荷59.59MW,抽汽69t/h;#2機(jī)電負(fù)荷59.63MW,抽汽72t/h;#1、2、3爐正常運(yùn)行,#1爐負(fù)荷190t/h;#2爐負(fù)荷206t/h;#3爐負(fù)荷192t/h。機(jī)組運(yùn)行參數(shù)正常。
三、事件經(jīng)過
8月1日
17:08運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)#1機(jī)機(jī)爐A電動隔離門前疏放水門有泄漏并匯報(bào)值長。
17:09#1機(jī)減負(fù)荷,匯報(bào)值長。
17:10 值長匯報(bào)地調(diào)由于#1機(jī)機(jī)爐A電動隔離門前疏放水門泄漏,申請停機(jī)臨檢。
17:12 地調(diào)來電同意#1機(jī)停運(yùn)轉(zhuǎn)臨檢。
17:13 按下集控室內(nèi)#1機(jī)停機(jī)電磁閥停機(jī),關(guān)閉#1機(jī)A、B側(cè)機(jī)爐隔離門,關(guān)閉#1機(jī)A、B側(cè)電動主汽門,關(guān)閉#1機(jī)供汽電動隔離門,檢查#1機(jī)高壓油泵已啟動,就地開啟#1機(jī)真空破壞門。
17:15 投用#1減溫減壓器保證供熱。
17:16 關(guān)閉主蒸汽母管Ⅰ、Ⅱ段電動隔離門,關(guān)閉主蒸汽母管Ⅱ段手動隔離門進(jìn)行漏點(diǎn)隔離。
17:17 匯報(bào)股份值班室#1機(jī)停機(jī)轉(zhuǎn)臨檢。
17:30#1機(jī)轉(zhuǎn)速到0,投運(yùn)#1機(jī)盤車。
17:45 檢查確認(rèn)#1機(jī)A側(cè)機(jī)爐隔離門前疏放水門管接座泄漏。
8月2日
16:45檢修工作結(jié)束,#1機(jī)組恢復(fù)備用,匯報(bào)股份公司值班室。
20:20#1機(jī)組沖轉(zhuǎn)
24:00#1機(jī)組并網(wǎng)
四、原因分析:
使用合金鋼分析儀檢查主蒸汽A側(cè)管接座材質(zhì)為12Cr1MoVG(照片),檢查疏放水管材質(zhì)為12Cr1MoV(照片),經(jīng)檢查原使用的管接座、疏放水管材質(zhì)正確。
宏觀檢查疏水管沿管座變徑部位斷裂,觀察斷口形貌,斷口處壁厚較薄,約2.5mm,斷口內(nèi)壁有一圈深度約0.5mm的臺階(機(jī)加工內(nèi)鏜時(shí)形成),斷口外圈呈45°拉斷剪切唇,初步判斷裂紋源于內(nèi)壁,為原始管接座制作過程存在缺陷,待江蘇方天對斷裂口做進(jìn)一步的金相分析(硬度、金相、測厚),將提供詳細(xì)分析報(bào)告。
鑒于上述情況原因分析如下:
1.測量A側(cè)管接座薄壁部分壁厚為2.5mm,且有0.5mm的內(nèi)鏜臺階,實(shí)際有效壁厚不足2mm,明顯低于設(shè)計(jì)規(guī)范。
2.A側(cè)管接座變徑臺階坡度不足,且無圓弧過渡,應(yīng)力集中系數(shù)較大,而且內(nèi)鏜臺階位置與管接座外壁變徑部位重合。
五、暴露問題
1.#1機(jī)機(jī)爐A側(cè)電動隔離門前疏放水管管接座存在制造缺陷(已聯(lián)系江蘇方天對斷裂口做進(jìn)一步的金相分析)
2.對管接座大小頭變徑處應(yīng)力集中認(rèn)識不足。
3.疏放水管道沒有支吊,可能會在操作閥門時(shí)產(chǎn)生應(yīng)力。
4.鍋爐計(jì)劃檢修和汽機(jī)計(jì)劃檢修之間不協(xié)調(diào),對應(yīng)的鍋爐、汽機(jī)未能同時(shí)進(jìn)行檢修,導(dǎo)致部分主蒸汽管道、管接座未能檢查。
六、防范措施
1.對#1機(jī)A側(cè)及B側(cè)電動隔離門前疏放水門管接座進(jìn)行處理,更換疏水彎管并在在疏水管道上加裝吊架。
2.利用#1機(jī)調(diào)停機(jī)會對#1機(jī)主蒸汽管道疏水管接座變徑處增加變徑大小頭(小頭處壁厚采用4mm)。
3.在#2機(jī)計(jì)劃檢修期間(2017年10月份)對主蒸汽管道疏水管接座進(jìn)行檢查,割除管接座變徑處短管并增加變徑大小頭(小頭處壁厚采用4mm)。
4.對目前暫無法檢查的主汽系統(tǒng)管接座進(jìn)行現(xiàn)場隔離,掛警示牌。
5.完善機(jī)組檢修金屬監(jiān)督項(xiàng)目,做好管接座的檢查內(nèi)容、要求。
6.增加對機(jī)加工備件的檢查驗(yàn)收工作,特別是管接座不允許有內(nèi)鏜臺階,光潔度達(dá)到規(guī)范要求。